- 锅炉除氧器系列
- 新型旋膜改进型除氧器
- 真空除氧器
- 电化学真空三位一体除氧器
- 除氧器溢流水封装置
- 低位真空除氧器
- 大气式除氧器
- 解析除氧器
- 旋膜式除氧器
- 热力除氧器
- 三位一体真空电化学除氧器
- 全自动解析除氧器
- 旋膜式除氧器改造
- 胶球清洗系列
- 冷凝器在线清洗装置
- 凝汽器胶球清洗系统
- 收球网-胶球清洗配件
- 装球室-胶球清洗配件
- 胶球泵-胶球清洗配件
- 二次滤网-胶球清洗配件
- 胶球清洗装置
- 凝汽器清洗胶球分类
- 凝汽器循环水二次滤网
- 加药装置系列
- 磷酸盐加药装置
- 智能加药装置|全自动加药装置
- 循环水加药装置
- 炉水加磷酸盐装置
- 工业滤水器系列
- 手动旋转反冲洗滤水器
- 全自动反冲洗滤水器
- 全自动自清洗过滤器
- 精密激光打孔滤水器
- 手动滤水器
- 电动滤水器
- 全自动滤水器
- 工业滤水器
- 快开盲板过滤器
- 真空滤油机系列
- 透平油真空滤油机
- 多功能真空滤油机
- 真空滤油机应用
- 高精度精密滤油机
- 锅炉消音器系列
- 柴油发电机消音器
- 锅炉风机消音器
- 锅炉消音器
- 蒸汽消音器
- 排汽消音器
- 吹管消音器
- 管道消音器
- 风机消音器
- 小孔消音器
- 安全阀消音器
- 柴油机消音器
- 真空泵消音器
- 汽轮机消音器
- 锅炉管道吹管消音器
- 锅炉蒸汽消音器几种形式
- 其它节能减排设备
- 汽液两相流液位控制器|疏水器
- 煤粉取样器|锅炉自动取样器
- 蒸汽回收装置
- 射水抽气器(多通道、单通道)
- 列管式冷油器
- 飞灰取样器
- 煤粉取样器
- 锅炉取样冷却器
- 汽液两相流疏水器
- 旋流式飞灰等速取样器
在工业生产中,除氧设施大多使用热力除氧器。热力除氧器由于具有除氧效果稳定的特点因而得到广泛的应用,但是热力除氧器在排出废气过程中伴有蒸汽排出,出现了冒“白龙”现象,严重的影响了生产环境,同时由于被排出的蒸汽中含有较多的能量而未被利用,造成较多的能量损失。为减少资源及其能量的浪费,同时适应我国节能降耗、循环经济的工作要求,连云港宏琦电力辅机有限公司通过技改,将乏汽回收装置成功的应用,取得了较好的经济与社会效益。咨询电话13851281922
一、概况
青岛****有限责任公司于2008年建成投产,公用工程单元分为厂前区和动力中心两大管理区域。厂前区主要包括冷(热)除盐水、低压(中压)除氧水、工业风、仪表风、低压(高压)氮气、凝结水回收、循环水及污水处理等生产;动力中心主要包括低压(中压、高压)蒸汽、电等生产,为炼油装置提供生产所需的水、电、汽、风等。目前,厂前区除氧水站有压力式除氧器3台(单台处理量:250t/h;操作压力:0.3MPa(a);操作温度:135℃;加热蒸汽:0.45MPa 200℃),动力中心有高压旋膜除氧器2台(单台处理量:350 t/h;操作压力:0.588MPa(a);操作温度:158℃;加热蒸汽:1.0MPa 300℃)。给水除氧方式均采用蒸汽加热除盐水除氧,它的优点是操作简单,易于控制;但在运行过程中,部分蒸汽未能充分利用会随着废气排出。在正常工况下,厂前区年产除氧水约300万吨,耗汽约16万吨(冷除盐水经工艺装置换热后进除氧器的水温约110℃),除氧器乏汽汽量按5%计算,每年就要排放蒸汽约8000吨;动力中心年产除氧水约430万吨,耗汽约41万吨,除氧器乏汽汽量按5%计算,每年就要排放蒸汽约2万吨,与此同时,除氧器排汽所产生的噪音可高达85 dB(A),对周边环境影响极大,既浪费了能源又污染了环境。
为减少水资源及其能量的浪费,针对本装置的特点,经过性能价格比及环保因素的综合比较,引进了连云港宏琦电力辅机有限公司的乏汽回收装置:以冷除盐水(40℃)为工作水,除氧器乏汽经动力头的抽吸作用,与工作水混合并加热升温到95℃后经汽液分离器进入缓冲罐,被分离出的氧气经缓冲罐顶部自动排出,热水经凝结水泵升压后进入冷除盐水系统(继续进装置换热),排汽的热能与冷凝水被全部回收,从而达到节能减排的效果。
二、改造的主要内容
厂前区在除氧器二层钢平台上增加1套双动力头不锈钢全自动防爆型的乏汽回收装置(KLAR-II-2.0-P-A-B):将两台除氧器排汽接至一根排汽总管DN100,以冷除盐水为工作水,采用1.5型抽吸动力头将乏汽冷凝成水,另一台除氧器则单独采用1.0型动力头抽吸冷除盐水,将乏汽冷凝成水,并变成气―水混合物,冷除盐水被加热。两个动力头所产生的热水混合至气液分离装置,被分离的氧气经排气装置自动排出。工作水经升压泵,回送冷除盐水管网。排汽的热能与冷凝水被全部回收,不再外排。
三、综合效益分析
(一)环保方面的效益
2010年4月建成投入乏汽回收装置后,消除了排汽“冒白龙”的现象,同时彻底消除了除氧器排汽高达85dB(A)的噪音污染及热污染排放,大大改善了周边环境。
(二)经济效益
1、回收的乏汽量 及节约成本费
热力除氧器耗汽量Dg(单位为kg/h)按下式计算:
Dg=G(h2-h1)/〔0.98(h-h2)〕+Df
式中:G-待除氧最大水量(kg/h);
h1-除氧器进口水焓(kJ/kg);
h2-除氧器出口水焓(kJ/kg);
h-进入除氧器蒸汽的焓(kJ/kg);
Df-排气中蒸汽的耗失量(设有排汽冷却器时为耗汽量的5%~10%,不设排汽冷却器时不超过耗汽量的1%~2%)(kg/h)
低低压蒸汽:100元/吨;
低压蒸汽:110元/吨;
除盐水:9.17元/吨。
厂前区:Dg=G(570.9-458.42)/〔0.98(2850-570.9)〕+0.05Dg
Dg=0.053G
Df=0.00265G
厂前区每年产除氧水约300万吨,回收低低压蒸汽约7950吨,节省成本约86.79万元。
动力中心:Dg=G(670.42-458.42)/〔0.98(3049.6-670.42)〕+0.05Dg
Dg=0.0957G
Df=0.00479G
动力中心每年产除氧水约430万吨,回收低压蒸汽约2.06万吨,节省成本约245.45万元。
2、电耗量及电费
两套乏汽回收装置的提升水泵功率均为30kW,电按0.7元/度计算,则每年多耗电费:30×8400×0.7=17.64万元
3、维护费
每套乏汽回收装置年维护费约0.5万元/套。
4、年节省费用
厂前区年节省费用:86.79-17.64-0.5= 68.65万元。
动力中心年节省费用:245.45-17.64-0.5=227.31万元。
5、建设投资及投资回报期
(一)厂前区乏汽回收装置建设投资约117万:
(1)工艺、土建约74万;(2)自控约35万;(3)电气约8万。
(二)动力中心乏汽回收装置建设投资约80万:
(1)工艺、土建约70万;(2)自控约7万;(3)电气约3万。
(三)储运系统配套工程建设投资约72万
(四)总投资约269万。
(五)投资回报期约11个月。
四、结论
该乏汽回收装置自投入运行后,操作简单,运行可靠;排汽的热能与凝结水被全部回收,节能效益显著。
有需要可咨询13851281922